专栏名称: 经燕
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LNG卸车撬技术:革新升级,效率飙升!

经燕  · 公众号  ·  · 2024-03-26 18:12

正文


专家简介:林海威,男,博士,油气储运专业高级工程师,从事LNG项目建设运营咨询10余年。


一、 LNG槽车卸车现状


在LNG应急调峰站和LNG液化工厂中, 卸车是场站运行最基本也是最常见的操作 目前,LNG(液化天然气)槽车卸车目前主要采用自增压卸车、压缩机增压卸车、低温泵卸车三种方案,现将其内容总结如下(见下表)。目前行业常用的是自增压卸车和低温泵卸车。

低温泵卸车用于卸车的离心低温泵有两个特性。
一是需要预冷运行;
二是容易产生汽蚀而导致运行失败。
槽车出液口只有DN50 的出口,这样会很容易造成泵汽蚀而运行失败,最终的结果就是人工操作预冷完毕,启动低温泵,运行不了多久,泵由于汽蚀失效停泵,再一次进行预冷,启动泵,循环这个过程就会使卸车时间超过了自增压卸车时间,操作还繁琐,从目前所了解的情况来看,国内使用泵卸车的方案都失败了,从而恢复了自增压卸车。自增压卸车工艺简单,但由于槽车液位低,增压时间长,卸车时间长,50m³的槽车需要卸车时间为 3-4小时,同时自增压卸车操作复杂、BOG产生量大、人工投入高的特点,在冬季非常不利于LNG应急调峰站高周转卸车的工作模式。

序号

项目

自增压卸车

低温泵卸车

压缩机卸车

1

卸车时间

180分钟

180分钟

90分钟

2

操作

繁琐

复杂繁琐

复杂繁琐

3

BOG量

200-400Nm 3

200-400Nm 3

50Nm 3

4

投资

5

人工



二、 基于传统卸车撬的技术改造


单套卸车撬单元工艺框图


单套卸车单元自控部分由一个低温泵、5个自控阀门、4个压力传感器、2个温度传感器、一个防爆操作柱组成,这个是卸车单元实现自控的必要条件,能够完整的实现一键式卸车功能、整套系统可以不依赖外部条件而执行完整的控制和保护的最小系统。

由于整套系统 采用了全自动的控制模式 ,为了保证3台撬之间的协同和最大可用性,整个系统采用了2台主控制PLC和3套分布式的子站控制单套系统。2台主控制PLC负责子站之间在运行过程之间相互协同,如果采用非协同运行方式,则3台子站也能独立控制运行。如果在出现一台泵维修的情况,另外两台正常的泵,能够为检修的卸车位提供增压支持,提高整个系统可用性。



三、运用现状







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