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“辰星闪耀在一线” | 精益求精开新局 降本增效新跨越——天辰公司2023年度创新创效标兵赵为平

中国天辰  · 公众号  ·  · 2024-10-07 19:00

正文



辰星闪耀在一线



【开栏语】

为深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神, 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,展现新时代先进典型风采,中国天辰微信公众号特开设 “辰星闪耀在一线” 榜样风采专栏,通过图文报道、视频等形式,多角度、立体化展示先进典型风采,激励广大职工群众将榜样力量转化为争当先进、争创一流的生动实践,为集团公司“再造一个更高质量的中国化学 、天辰公司建设具有全球竞争力的科技驱动型创新平台公司 贡献智慧与力量!

今天,小编带大家走近天辰公司2023年度创新创效标兵——赵为平。



人物名片





赵为平

中国化学天辰耀隆公司分厂第一党支部书记、氨肟化分厂副厂长。

一片匠心,一份执着,作为天辰耀隆公司元老,他十年如一日,用辛勤和坚守演绎着实业人的敬业和专注,同时勇于创新,在降低生产成本、提高生产效能方面做出了重要贡献。




精益求精开新局 降本增效新跨越


“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越。”赵为平始终牢记习近平总书记概括的16字工匠精神的深刻内涵,从不满足于已有的产品质量,哪怕再小的细节,也要全神贯注、全力以赴,追求从99.9%到99.99%的进步,只为打造极致的产品和体验。

2023年,他积极响应公司“节能降耗 提质增效”的号召,成立“节能降耗 提质增效”小组,带领团队刀刃向内、自我革新。他如切如磋、勇于创新,采用“切香肠”的方法,破解了如何降低氨肟化装置能耗物耗的难题;他精益求精、追求卓越,通过膜过滤器国产化降低生产成本,优化调整氨肟化反应系统的反应条件从而提高装置效能;他一丝不苟、细化管理,编制分厂管理细则,为员工提供清晰的操作指引,推行分厂绩效积分制度,显著提升全体员工的活力,最终超额完成分厂的节能指标。

如切如磋解难题

节能降耗开新局

氨肟化装置是己内酰胺生产装置的重要组成部分,在前期阶段,普遍观点认为氨肟化装置现有能耗物耗已经低于设计预期,甚至在行业内已经表现出卓越的水准,似乎进一步进行显著的节能降耗已颇具挑战。此外,行业内对氨肟化装置技术严格保密,导致可供研究的文献资料非常稀缺。

“困难意味着机遇,没有条件就创造条件,把不可能变为可能”, 面对这些棘手问题,赵为平从未退缩,他带领团队成员以坚定的决心和积极的态度,迎难而上啃“硬骨头”,常常是饿了 就用速食方便面充饥,困了就在办公桌上趴着眯上一会儿。 经过团队的 反复实验 不懈努力,他们成功找到了反应系统节能降耗的关键点和临界点。

实验进展顺利仅仅是成功的第一步,影响化工装置生产的因素众多,任一参数的变动都可能对整个装置的工艺流程产生深远影响,这些实验方法应用于实际装置时,能否达到预期效果还需经过严格的验证。为了实现节能目标,同时不影响工艺操作和产品品质,赵为平精心制定了实施方案和应急预案,采取“切香肠”的模式逐步推进实施。 在工艺调整过程中, 既要密切关注参数变化,又要实时观察现场情况,赵为平和团队成员就 频繁 在中控室和现场之间进行细致耐心的沟通和协调工作。有时,工艺调整后可能会出现波动,需要立即采取措施进行恢复,然后再深入分析原因,消除不利因素,为调整一个参数工作到深夜也成为赵为平团队的家常便饭。

功夫不负有心人,经过近两个月的努力,界区蒸汽流量计的数值逐渐降下来,物耗统计表的单耗数值也在不断变小;当宣布调试成功的那一刻,赵为平激动地说:“我们的努力没有白费。”正是这种追求极致的过硬匠工和勇于创新的“切香肠”方法,破解了氨肟化装置的难题,打开了氨肟化分厂节能降耗的新局面。

精益求精提效能

降本增效出新绩

氨肟化反应系统中的膜过滤器配置时间较早,经过日积月累的使用消耗,膜过滤器陶瓷膜管的表面纳米层不可避免地产生磨损,进而导致膜过滤器频繁堵塞,不仅降低了装置的生产效能,还 增加了膜管清洗费用,并且制造了大量的清洗废水。国外进口的陶瓷膜价格昂贵,是国产陶瓷膜价格的三倍以上,经过全面调研和认真分析,赵为平带领团队开启国产陶瓷膜的试验项目,经过相当一段时间的实际应用和全过程观测,他们验证了国产陶瓷膜的性能与进口产品相当,最终通过实施膜过滤器的国产化,帮助公司成功压降了膜管采购费用 。此外,减少膜过滤器的清洗频次达 258次,显著降低了膜过滤器的清洗费用和废水处理 开支 ,不仅 为公司节约 大量 成本, 助推了公司的降本增效工作。

反应系统膜过滤器调整取得成功后,赵为平 率领分厂员工 精益求精,充分挖掘氨肟化分厂装置的潜力,在不影响产品质量的情况下,将主要物料的单耗进行优化,实现单耗成本的有效降低,生产效率与成本控制能力得到显著提升。

在与其他企业对标的基础上,赵为平带领团队经过大量实验和摸索,对氨肟化反应系统的反应条件进行细致优化调整。他们积极与重排分厂协商,优化甲苯精馏系统和萃取系统,为公司带来了可观的成本节约效益。在叔丁醇回收系统方面,他们根据被控对象的特性、控制要求以及实验结果进行参数调整,通过反复调整优化操作条件大大降低能耗物耗,为企业节约了生产成本。








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