7月10日,由五普钻井分公司50852HB钻井队施工的DNSP2 井完井,钻井、完井周期分别
提速24.44%、29.09%
,一趟钻完成三开斜井段、水平段施工,煤层钻遇率100%。
刷新大牛地气田深层煤层气井煤层钻遇率、水平段日进尺等纪录,同时刷新该气田以及毗邻的长庆油田深层煤层气井钻完井周期最短纪录。
优质高效的DNSP2、DNSP3两口井,得到了华北油气分公司的充分认可,
显示了公司在深层煤层气井方面可靠的勘探开发能力
,为公司在该领域探索了新路径。这些成绩,与公司和甲方,以及内部各单位尽心尽力的相互配合密不可分。
“甲乙双方都有专人驻井,紧盯现场施工,随时交流讨论,针对短板和缺陷优化下步措施。”五普钻井分公司副经理任富鹏介绍,他和该公司相关负责人常驻工区,牵头与华北油气分公司工程技术管理处、石油工程监督中心、采气一厂等单位多次开展技术交流,讨论技术措施。
基于公司煤层气专班和实验中心煤层气低渗胶束钻井液体系先导研究,技术服务公司
从方案源头讨论、现场驻井跟踪、煤岩特性分析、性能提示优化等跟踪项目进展。
公司钻井技术专家李德红、技服油田化学中心主任师郑文武常驻工区,
通过参与编写、评审施工方案,指导施工等,与各单位每天进行技术交流,进一步降低煤层钻进、起下钻作业风险,为提高钻井作业效率提供技术支撑。
DNSP2、DNSP3两口井施工中,钻井队骨干收集阳煤1HF、伊金1HF、DNSP1井施工资料,针对本井的施工难点以及西南煤层气施工经验,分析讨论,与驻井专家一起制定施工方案。
“针对施工难点,我们在每个井段都制定并严格执行技术和工程措施。”高效完成DNSP3井的50878HB钻井队队长王厚平介绍。
在二开井段,采用钻速快,又抗研磨性强的新型PDC钻头,优化泥浆泵排量。在三开斜井段,使用水力震荡器,加强与地质、定向技术人员的沟通,防止“大肚子”井眼。在
三开煤层水平段,加强泥浆性能的维护和调整,选择合适的泥浆泵排量等,保证了整口井的高质量施工。