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“躺平”井“摸鱼”井,都逃不出他的手掌心丨一线风采录

中国海油  · 公众号  ·  · 2024-07-18 20:38

正文


深夜,平台上灯火通明

生产监督刘佰森在甲板上穿行

为计算每口井的开发成本与产量效益

梳理出“低效井”清单

刘佰森的工作节奏仿佛没有“休止符”


从“中国海油技术能手”

到“中国海油青年岗位能手”

再到第三届“海油工匠”

入职12年来

刘佰森 以提质增效为主攻方向

牵头解决20余项生产流程难题

立足岗位,磨炼本领

为稳产上产作贡献

这位“金牌技师”为身边的年轻人

树立了榜样



苦练本领

追求梦想


2012年,刘佰森初次登上采油平台。面对看似循规蹈矩的生产工作,刘佰森很快认识到, 作为一名技术人员,必须掌握扎实的专业知识,练就过硬的技术能力。


那几年,刘佰森结束每天的工作后,都会在资料室学到很晚。睡前,他还要把当天学的流程在脑子里过一遍。遇到想不明白的地方,他甚至会离开温暖的被窝,跑到现场确认,不让疑问过夜。


2018年,海洋油气操作项目被纳入全国技能大赛,苦练6年的刘佰森迎来大展身手的舞台。他和团队成员一起,以有限天津分公司第一名的成绩入选全国技能大赛。



“每天都在做重复的事,但每天都有新收获。” 这是刘佰森对那段备赛时光的印象。整整两个月,刘佰森从早到晚泡在培训中心,抓住每一次进操作间练习的机会。不断提高的同时,他还主动把收获分享给每一位队员,和大家一起挥汗如雨……


得知团队和自己分获全国技能大赛团体一等奖和个人银奖的喜讯,刘佰森坚定地告诉自己: 是时候向困难发起挑战了。


大胆创新

降本增效


秦皇岛32-6油田是典型的“双高”油田——采出程度高、含水量高。面对日益凸显的开发生产瓶颈,刘佰森主动出招, 围绕流程优化改造和设备升级,打响了一场挖潜攻坚战。


他通过流程改造,将原油处理系统下舱水引入生产水处理系统,在不停产的前提下,实现对水工艺舱腐蚀问题的治理,在减少产量损失的同时,大幅降低电力消耗,为探索FPSO(浮式生产储卸油装置)生产水处理新模式提供了宝贵经验。


他对电脱水器内部进行升级改造,将鼠笼电极改为垂直电极,优化进出液管线,大幅提高电脱水器的抗冲击能力,实现稳定脱水效果与减少电力消耗“双赢”。



他通过优化流程参数、换型升级药剂、调整注入点等一系列措施,在确保油水处理效果的前提下,不断尝试下调药剂注入量,为公司节约药剂成本350万元。


一次次尝试,一次次创新,刘佰森把现场当作“试验田”, 对设备逐个排查分析,哪里有潜力,就把精力集中到哪里,和同事们合力推动油田降本增效全线开花。


迎难而上

攻坚有我


“作为生产监督,关键时刻必须迎难而上。我相信,办法总比困难多!” 在急难险重任务面前挺身而出,是刘佰森的自我要求。


2023年,秦皇岛32-6油田与“渤海世纪号”FPSO相连的2条混输跨接软管即将达到设计使用年限。按照原定计划,更换工作需要油田停产4天。


刘佰森不甘心: 非要停产吗?如果不停产,有没有办法?


这念头一旦产生,便像洪流般不可阻挡。刘佰森牵头组织现场调研,逐条管线、逐个阀门检查确认。白天摸现场,晚上画图纸,他们很快提出不停产更换软管的创新方案。担忧声随之而来:难度大、风险高、没经验——方案能不能通过审核?


为验证设想,刘佰森多次组织各专业进行全流程风险分析,每一次讨论都会碰撞出火花。从单点管系甲板到顶层软管甲板之间30多米高的直梯,他不知上下攀爬过多少次,只为找到一个泄压预留口……



问题冒出来一个,刘佰森就解决一个, 直到油田成功实现不停产更换软管,避免了产量损失。后来,这类方法也被推荐到南堡35-2油田混输跨接软管的更换项目中,为公司再次抢回可观产量。


来源 | 有限天津分公司

文字 | 吴鹏

图片 | 费振宇 冯翼飞

制作 | 冯威 康博微

责任编辑 | 刘瑶

监制 | 张宗鹭


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