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近日
铜川工区传来喜讯
刚刚完钻的 WB2-12H井
在垂深只有638m的情况下
创造了河南油田铜川工区
“水平井位移最大”
“水平段最长”
“机械钻速最快”
“水平段日进尺最高”
“套管漂浮段最长”
“位垂比最大”
6 项纪录
只吹“冲锋号” 不打“退堂鼓”
“WB2-12H井在群山之中,自然和生活环境相对较差,但是队上兄弟们没有一个人退缩,立志要以 “万无一失、滴水不漏”的心态把我们队在铜川工区的第一口井打好打成 。”施工WB2-12井的钻井队长李晓博说道。
5月份的铜川工区正值雨季,山高、路陡、道路湿滑,在这个“地界儿”搬迁安不是件容易事儿。
初到铜川工区,安全成为钻井队做好工作的第一步,也是最重要的一步。
怎么办?面对种种不利因素,该队扎实推进安全管理强化年行动,在整个搬迁安过程中设置“ 一人一区,一人一岗 ”,每次作业开始开展 安全喊话 ,由队上党员干部和业务骨干带头,层层压实责任,确保各岗工作有条不紊,各个工序衔接畅通,在整口井的施工过程中, 实现了安全生产无事故目标 。
“上班时认真深入观察每个部件的结构和工作原理,精心操作每个步骤,下了班我就熟记操作规程,总结当天的操作经验,现在 我已经可以熟练操作顶驱设备了 。”该队青年司钻牛智恒说道。
从南阳工区转战铜川,加上接手设备,员工之间默契程度不足,对新设备不够熟悉,队上又加装了顶驱装置…… 面对一系列问题,钻井队员工迎难而上,坚信“办法总比困难多”, 在现场培训和岗位练兵上下功夫 ,各岗位员工积极学知识、练本领,全面提升了钻井队各项施工的整体能力水平。
磨亮“金刚钻” 敢揽“瓷器活”
“精准识别问题,精准解决问题,在解决现场实际难题过程中,不断推动技术进步。”施工WB2-12H井的技术员乔勇介绍到。
WB2-12H井是一口采油水平井,设计井深2914m,该井位垂比较大,靶前位移及水平位移长,存在 地层易垮塌、易掉块、井眼轨迹不易控制 等技术难点。
在保证安全的前提下如何提速提效成为重中之重。
为此, 河南钻井分公司 贯彻落实工程地质一体化协作运行,生产技术部积极与河南油田相关工程部门及设计单位沟通 ,到该井施工 现场驻井指导 ,与井队干部反复讨论研究, 编制了行之有效的提速提效施工方案, 在钻具结构、施工排量和钻井液三个方面做采取措施 ,通过强化钻具倒换、提高排量、增加润滑剂用量,在井下安全的前提下,为一线井队第一时间解决“疑难杂症”, 推动现场提速提效 。
在施工过程中,大胆采用“漂浮减阻+旋转降摩+BMS高抗扭套管”完井技术,在ATC旋转导向钻井技术的加持下,有效解决该井位移长、位垂比大等钻井难题,创出 套管漂浮段最长纪录 。
该井设计建井周期20.7天,实际建周期18.7天,节约建井周期2天, 创造了同工区施工最短,施工难度最大纪录 。
在岗一分钟 精心六十秒
“泥浆泵是钻井施工中心脏, 只要在岗干活,就不能马虎,一分一秒都要负责,不能有任何差错 ”,该队副司钻李国铖说道。
确保泥浆泵时刻处于正常状态是李国铖的首要任务,为此,他加强巡检的频次,由过去的20分钟变成现在的5分钟一次,一旦发现问题立即处理,全力保障现场施工。
在整个施工过程中,生产技术部门加强做好施工关键点提示和技术支持,钻井队强化现场管理,实行“双干部值班带班”,精细开展技术交底工作,严格按照钻井工程设计施工,全队干部员工立足岗位,各负其责, 一丝不苟地执行规章制度,一点不差地按标准作业。6月29日11:00,随着WB2-12H固井结束,该井顺利圆满完成施工。
单位:河南钻井分公司
作者:宋六顺、宋其刚、李洪申
审核:曲星远
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