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他一出手,设备故障都得“乖乖低头” | 一线风采录

中国海油  · 公众号  ·  · 2024-10-12 20:47

正文


从事船舶轮机专业工作二十余载

张恩豪从实习机电工做起

成长为优秀的轮机长

“师傅告诉我

干轮机要能吃苦

从上船的第一天起

张恩豪就立志成为一名

优秀的船舶装备达人



01

边干边学扛上重担


2003年,18岁的张恩豪加入中国海油,从除锈刷漆、设备维保等船舶基础工作干起,跟着老师傅们边干边学。


“这孩子有股不服输的劲头,爱琢磨,不怕累。”张恩豪的师傅王玉回忆道。


随着工作不断深入,张恩豪越发觉得自己在船舶轮机管理领域要学的还很多。


2005年9月,在师傅的鼓励下,张恩豪报名了大连海事大学轮机工程函授班。通过四年专业系统的学习,张恩豪取得了轮机专业本科学历,拓展了船舶管理的视野。


“我小时候贪玩,长大了才知道,多读书好处多。”张恩豪笑着说。


一边工作,一边学习,在参加工作的第十个年头,张恩豪顺利通过堪称“航海专业考试天花板”的大管轮考试。



2018年,张恩豪主动参加了天津科技大学机械设计制造及自动化业余班,经过两年半的深入学习后顺利毕业。在那之后不久,张恩豪又通过了天津海事局轮机长专业考试。


“要想做好船舶轮机管理,没点‘硬本事’可不行。”张恩豪说。


去年12月,张恩豪被任命为“海洋石油698”船轮机部轮机长。刻苦学习,增长本领,积累经验……经过20年船舶轮机生涯的摸爬滚打, 张恩豪又 扛起了新的责任。



02

自修勤动手


团队成员都说,张恩豪很“硬气”。他说自己就能修的,不用麻烦外委。”他所在的团队平均每年排除设备故障100多个,节省维修费 300余万元


去年2月,“海洋石油698”船DP(动力定位)系统在年度检验时,发现伸缩推进器出现问题,同时左舵角反馈警报。两个故障的维修费预计高达40万元。


“体现我们价值的时候到了。”张恩豪说。他和电气工程师逐一排查故障原因,先后解决了前驾驶台舵角反馈变送器故障、离合器合排低压报警和信号传输故障,最后采用闭合信号传输的方法,解决了伸缩推进器无法参与DP的难题。




今年5月,“海洋石油698”船完成“蓝鲸7500”船起抛锚作业正准备起航,船长魏水平突然来了一通电话:“左舵与右舵不同步,抓紧排查原因!”


张恩豪立即组织人员检查舵机液压系统:压力表显示正常。他们又测量转舵时间:左舵从0度转到45度用时约17秒,右舵则是12秒——左舵存在明显延迟。张恩豪迅速将转舵模式转换为应急舵,通过手动操舵感受转舵力度,并凭借经验判断,排除了机械原因。


团队人员仔细排查后,最终将故障点锁定在液压平衡阀上。他们拆检发现,平衡阀内部零件受损导致液压系统无法保持压力,转舵力量变小,出现滞舵。


备件更换后,转舵系统恢复正常。 “遇事别怕事,多做没难事。” 张恩豪说。




03

技改不停歇


“一开始动手,我就停不下来。”张恩豪热衷于设备技改技革。他说,设备改造难度越大,自己的斗志也越高。


2022年12月,“海洋石油698”船2台副机海水热交换器损坏,原厂更换备件费用高达15.6万元。张恩豪决定对现有热交换器自行完成技术改造。


针对热交换器漏水问题,他创新加配了端盖密封垫圈。垫圈依据热交换器壳体尺寸定制,形成与壳体匹配的严密水封。随后,他又校正了热交换器的腔室隔板,通过严格调整,保证冷却液在热交换器中的热交换效率。这次改造在提高系统热交换效率的同时,每年节约冷却液费用 23万元




今年3月,“海洋石油698”船副机滑油预润滑系统出现故障,导致连杆大端和主轴瓦磨损。


“润滑系统存在设计缺陷,必须改造。”张恩豪深入分析后说。他和轮机团队成员利用淘汰的废旧零部件,组装了一台预润滑油泵。随后,他们精确测量和合理布置每根滑油管路,绘图、配盘、布线、组装……确保电气和机械完美配合。


经过多次拆检、修改、调试,他们通过改造滑油泵的内部结构,成功解决了滑油出口压力低的问题,一举提高了副发电柴油机润滑效率,延长了设备的使用寿命。


“我的启蒙师傅王玉是我的榜样。他遇到设备故障时沉着冷静、从容应对,我学着他的样子,这些年也做出了一点效果。”张恩豪说。



深耕海上二十多年, 张恩豪 参与大中型海上油田开发建设项目50余个,在船舶轮机管理工作中发光发热。




来源 | 海油工程

文字 | 贾雪东 田宝华 孙嘉诚

图片 | 田宝华

制作 | 苑予曈 唐怡

责任编辑 | 刘建坤

监制 | 张宗鹭


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